Sommario:
- Passaggio 1: identifichiamo tutto ciò che è sbagliato?
- Passaggio 2: come risolvere questi problemi?
- Passaggio 3: lavoro su motore/carrozzeria
- Passaggio 4: il tocco finale
Video: Riparare un drone in crash, diversi problemi.: 4 passaggi
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:02
Ciao, questo è un DJI Spark chiamato Little Big Red Beard. È in pessime condizioni, era diretto alla spazzatura prima che lo salvassi. L'ultimo incidente di LBRB ha provocato una gamba rotta e chissà cos'altro.
Questo è stato il mio noioso viaggio per evitare che Little Big Red Beard venisse riciclato.
Passaggio 1: identifichiamo tutto ciò che è sbagliato?
Beh, ovviamente ha una gamba rotta e sembra che anche 2 dei fili siano staccati dal circuito stampato nella parte inferiore del motore. La rimozione del coperchio superiore (6 viti sul fondo) rivela più problemi all'interno. Manca uno dei connettori del cavo dell'antenna che dovrebbe essere collegato alla scheda principale. L'altro è allentato su un lato e anche il cavo a nastro GPS non è collegato su un lato. Devo rimuovere il modulo GPS per riattaccarlo. guardando bene la scheda madre vedo che un connettore saldato per l'antenna si è staccato completamente. Dopo aver usato il googler sembra che posso tagliare il filo e saldare i due fili direttamente alla scheda. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere?
Passaggio 2: come risolvere questi problemi?
Il chip GPS è facile da rimuovere rimuovendo le 4 viti superiori. Ho ricollegato il cavo alla scheda madre e ho messo un punto di colla a caldo su entrambi i lati per tenerlo in posizione. Le antenne erano un po' più complicate. Ho tagliato il connettore sul filo dell'antenna e ho separato con cura il filo centrale dal filo intrecciato esterno. Il filo centrale è saldato alla piccola traccia in alto al centro di dove si trovava il connettore e la parte intrecciata (terra) sul lato sinistro o destro. Ci è voluto un'eternità e ho dovuto limare la punta del mio saldatore per ottenere il punto abbastanza bene da farlo, ma è possibile. Essere pazientare!! Il filo si romperà senza motivo, quindi piega tutto a come si posizionerà prima di saldare. Una volta attaccato ho usato la resina epossidica per mantenere i fili in posizione. La colla che usi non può essere ASSOLUTAMENTE conduttiva o causerà interferenze. Sembra brutto da morire ma funziona e questo è ciò che conta per me. Per eseguire il test, assicurati che tutto sia collegato e acceso, connettiti al drone e inizia a camminare. Il segnale del telefono è comunque a corto raggio, ma l'ho fatto a 600 metri prima di essere soddisfatto.
Passaggio 3: lavoro su motore/carrozzeria
I fili sono fatti passare nella gamba del drone in linea con il modo in cui si collegano alla scheda, quindi basta allinearli e ricollegarli. Ho rimosso la vecchia saldatura e i fili rotti per assicurarmi che non andasse in cortocircuito. Quindi spellare e stagnare i fili e posizionarli nelle scanalature. Ora che i fili sono collegati ho inserito una batteria e ho controllato se tutto funzionava e ha funzionato.
Per riattaccare i pezzi di plastica ho pulito il giunto di rottura con un po' di carta vetrata e alcol denaturato. Una piccola quantità di super colla sul bordo interno (quanto basta per tenerla in posizione mentre lavori). La mia esperienza è che la colla non è sufficiente per cose del genere, si romperà facilmente in futuro. Con il saldatore per plastica riscaldato ho tagliato un piccolo pezzo di rete di rinforzo e l'ho piegato a forma di giunto. Usando una grande graffetta per tenere il bordo esterno mentre riscaldo la rete nel punto di rottura. Con il saldatore in plastica premi la rete nella plastica, non appena rimuovi il ferro fai pressione con i tweeter per mantenere la rete nella plastica mentre si raffredda. Dopo che la rete è sotto la superficie, ho coperto l'area con nuova plastica usando il saldatore. Dopo che tutto si è raffreddato, limare e carteggiare a mano fino alla sua forma originale. Ho coperto l'area con resina epossidica in 2 parti per una finitura liscia e ho carteggiato la resina epossidica per rimuovere le tracce in eccesso e ripulire. Questo mi ha dato una gamba forte e liscia su cui gli accessori si adattano ancora.
Passaggio 4: il tocco finale
Volo di prova finale (in garage perché fuori piove) e sono stati buoni. Rimontare, pulire e vestire. LBRB vola, il passaggio del mouse è stabile, la portata del WIFI è eccezionale e tutto sembra a posto sull'app. Sono così entusiasta che abbia funzionato. Non è stato veloce, prenditi il tuo tempo. Ho testato le parti dopo ogni passaggio per assicurarmi che ciò che facevo funzionasse. Il tempo totale che stai guardando è di 2-3 ore (aggiungi 1 ora in più per la levigatura) a seconda del livello di esperienza. Ma Little Big Red Beard è tornato in azione.
Per favore fatemi sapere se questo è stato utile nei commenti. Mi piace sentire cosa ne pensate, e ricordate che potete fare qualsiasi cosa.
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